典型事故案例分析
案例二脫硫凈氨塔爆炸起火事故
1.事故經(jīng)過
2003年7月17日0時48分,某化肥廠因鍋爐故障打停車信號鈴,壓縮崗位接到信號后緊急停車,而脫硫崗位則按正常步驟停車,時間滯后于壓縮車間,從而導(dǎo)致羅茨機出口至壓縮機一入總管超壓。0時50分左右,脫硫凈氨塔爆炸起火,造成凈氨塔底部平板封頭脫落,整個塔體上跳約300mm,與之相連的閥門、管道不同程度受損,但無人員傷亡。
2.事故原因
(1)壓縮崗位緊急停車,脫硫操作未跟上,前、后工段配合、協(xié)調(diào)、聯(lián)系不當(dāng),造成脫硫系統(tǒng)憋壓。
(2)脫硫采用液相氨水催化法二級脫硫工藝,設(shè)在羅茨風(fēng)機之后的脫硫的冷卻塔、脫硫后凈氨塔的安全水封,因設(shè)備和工藝原因,跑氣嚴重,氣相管已堵,安全水封變?yōu)楝F(xiàn)場液位控制,故系統(tǒng)超壓時不能自動安全泄壓。
(3)脫硫凈氨塔是用原造氣燃燒爐改用而成,常壓設(shè)備雖符合脫硫壓力等級要求,使用前未作詳細檢查、檢驗,加之長期腐蝕,造成底部平板封頭焊縫變薄,不能承壓。
(4)因脫硫系統(tǒng)超壓及以上原因,造成凈氨塔發(fā)生物理爆炸,并使底部平板封頭脫落,大量可燃氣體泄漏,同時,凈氨塔照明用的不是防爆型燈具,形成點火源,又使泄漏出的可燃氣體爆燃。