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歷史上十一月發(fā)生的危險化學(xué)品事故

[日期:2023-11-03]   來源:云南技能考試網(wǎng)  作者:云南技能考試網(wǎng)   閱讀:295次

一、2023年10月發(fā)生的典型事故

2023年10月24日,寧夏寧東能源化工基地鯤鵬清潔能源有限公司一固定污水儲存罐起火,造成4人死亡,初步分析事故原因是擅自改變儲罐用途存放污水,承包商作業(yè)人員在罐區(qū)違規(guī)動火。事故具體原因正在進(jìn)一步調(diào)查中。

二、歷史上11月發(fā)生的危險化學(xué)品事故

(一)國內(nèi)事故

石油化工

廣西北海液化天然氣有限責(zé)任公司“11·2”較大著火事故

2020年11月2日,位于廣西壯族自治區(qū)北海市鐵山港(臨海)工業(yè)區(qū)的中石化北海液化天然氣有限責(zé)任公司在實施二期工程項目貧富液同時裝車工程施工時發(fā)生著火事故,造成7人死亡、2人重傷,直接經(jīng)濟(jì)損失2029.30萬元。事故的直接原因是:在實施二期工程項目貧富液同時裝車工程TK-02儲罐二層平臺低壓泵出口總管動火作業(yè)切割過程中,隔離閥門0301-XV-2001開啟,低壓外輸匯管中的LNG從切割開的管口中噴出,LNG霧化氣團(tuán)與空氣的混合氣體遇可能的點火能量產(chǎn)生燃燒。

中石油烏魯木齊石化公司“11·30”較大機械傷害事故

2017年11月30日,中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司煉油廠二車間發(fā)生管束突出導(dǎo)致的機械傷害事故,造成5人死亡、2人重傷、14人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失644.52萬元。事故的直接原因是:設(shè)備安裝公司施工人員在進(jìn)行E2208/2油漿蒸汽發(fā)生器檢修時,帶壓拆卸油漿蒸汽發(fā)生器殼體與管箱的連接螺栓,螺栓斷裂失效,管箱與管束突出,撞擊現(xiàn)場人員導(dǎo)致人員傷亡。

大連西太平洋石油化工有限公司“11·18”較大中毒事故

2017年11月18日,大連西太平洋石油化工有限公司發(fā)生中毒窒息事故,造成3人死亡、6人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失368萬元。事故的直接原因是:大連西太平洋石油化工有限公司的承包商河南鄢陵京順石化機械設(shè)備有限公司在清洗E7001C、E7001D兩臺換熱器作業(yè)中,使用含鹽酸的清洗劑,并將清洗劑直接倒在含有硫化亞鐵和二硫化亞鐵污垢的管束上,反應(yīng)釋放出硫化氫氣體,導(dǎo)致9名作業(yè)人員中毒。

山東青島市“11·22”中石化東黃輸油管道泄漏爆炸特別重大事故

2013年11月22日,位于山東省青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的中國石化東黃輸油管道發(fā)生爆炸事故,造成62人死亡、136人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失7.5億元。事故的直接原因是:位于秦皇島路與齋堂島街交叉口處與排水暗渠交叉穿越的東黃輸油管道因腐蝕減薄破裂,造成原油泄漏。泄漏的原油油氣在流水暗渠內(nèi)與空氣混合達(dá)到爆炸極限,現(xiàn)場處置人員采用液壓破碎錘在暗渠蓋板上進(jìn)行打孔破碎作業(yè)時,產(chǎn)生撞擊火花,引發(fā)暗渠內(nèi)混合油氣爆炸。

吉林松原石油化工股份有限公司“11·6”較大爆炸火災(zāi)事故

2011年11月6日,吉林松原石油化工股份有限公司發(fā)生爆炸火災(zāi)事故,造成4人死亡、7人受傷。事故的直接原因是:氣體分餾裝置脫乙烷塔頂回流罐由于硫化氫應(yīng)力腐蝕造成筒體封頭產(chǎn)生微裂紋,微裂紋不斷擴(kuò)展,致使罐體封頭在焊縫附近熱影響區(qū)發(fā)生微小破裂后進(jìn)而整體斷裂,發(fā)生物理爆炸,罐內(nèi)介質(zhì)(乙烷與丙烷的液態(tài)混合物)大量泄漏,與空氣中的氧氣混合達(dá)到爆炸極限后,遇明火發(fā)生閃爆,并引發(fā)火災(zāi)。

上海浦三路油氣加注站“11·24”液化氣儲罐較大爆炸事故

2007年11月24日,中國石油天然氣股份有限公司上海銷售分公司租賃經(jīng)營的浦三路油氣加注站,在停業(yè)檢修時發(fā)生液化石油氣儲罐爆炸事故,造成4人死亡、30人受傷。事故的直接原因是:在進(jìn)行管道氣密性試驗時,沒有將管道與埋地液化石油氣儲罐用盲板隔斷,液化石油氣儲罐用氮氣壓完物料后沒有置換,導(dǎo)致液化石油氣儲罐與管道系統(tǒng)一并進(jìn)行氣密性實驗,罐內(nèi)未置換干凈的液化石油氣與壓縮空氣混合,形成爆炸性混合氣體,因現(xiàn)場同時進(jìn)行電焊動火作業(yè),電焊火花引發(fā)試壓系統(tǒng)發(fā)生化學(xué)爆炸,導(dǎo)致事故發(fā)生。

精細(xì)化工

衡水天潤化工科技有限公司“11·19”較大中毒事故

2016年11月19日,衡水天潤化工科技有限公司在實驗生產(chǎn)噻唑烷過程中發(fā)生甲硫醇等有毒氣體外泄,致當(dāng)班操作人員中毒,造成3人死亡、2人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失約500萬元。事故的直接原因是:生產(chǎn)噻唑烷過程中,反應(yīng)釜內(nèi)投入的氰亞胺荒酸二甲酯與半胱胺鹽酸鹽發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生的有毒副產(chǎn)物甲硫醇從投料口逸出,致投料人員吸入后中毒,4名施救人員在未采取任何防護(hù)措施的情況下盲目施救,導(dǎo)致事故后果擴(kuò)大。

山西榆社化工股份有限公司“11·20”較大爆炸事故

2010年11月20日,山西榆社化工股份有限公司發(fā)生爆炸事故,造成4人死亡、2人重傷、3人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失2725萬元。事故的直接原因是:樹脂二廠二號聚合廠房一聚合釜頂部的氯乙烯單體進(jìn)口管線彎頭焊口開裂,物料泄漏導(dǎo)致發(fā)生空間爆炸。

廣東羅定新邦林產(chǎn)化工有限公司“11·25”較大火災(zāi)事故

2008年11月25日,廣東云浮羅定市榃濱鎮(zhèn)新邦林產(chǎn)化工有限公司發(fā)生火災(zāi),造成3人死亡、3人受傷,周邊1公里內(nèi)所有人員緊急疏散。事故的直接原因是:萜烯樹脂車間一聚合反應(yīng)釜冷卻盤管出水管法蘭在生產(chǎn)過程中突然發(fā)生泄漏,泄漏的冷卻水與反應(yīng)釜內(nèi)的催化劑三氯化鋁發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成大量的氯化氫氣體引發(fā)沖料,導(dǎo)致松節(jié)油、甲苯、三氯化鋁等混合物大量外泄,遇到一樓包裝車間、鍋爐車間等非防爆區(qū)域火源,被引燃并迅速回燃,引起樹脂生產(chǎn)及包裝車間內(nèi)可燃?xì)怏w爆燃,造成整個萜烯樹脂生產(chǎn)車間發(fā)生大火。

浙江菱化實業(yè)股份有限公司“11·28”較大爆燃事故

2007年11月28日,浙江省湖州市菱化實業(yè)股份有限公司的二級脫酸甩盤釜發(fā)生燃爆事故,造成3人死亡。事故的直接原因是:亞磷酸二甲脂車間當(dāng)班操作工沒有及時發(fā)現(xiàn)DCS控制系統(tǒng)顯示甲醇進(jìn)料系統(tǒng)故障和發(fā)出的警告信號,沒有采取有效措施,致使甲醇自動進(jìn)料系統(tǒng)發(fā)生故障后中斷甲醇進(jìn)料2小時40分鐘,另一反應(yīng)物三氯化磷進(jìn)料過多,過量三氯化磷經(jīng)反應(yīng)釜進(jìn)入粗酯受器并與粗酯中殘留的甲醇發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生大量氣體(氯化氫、氯甲烷)和反應(yīng)熱,導(dǎo)致粗酯受器蓋子被炸飛,沖出的大量氣體遇到爆炸產(chǎn)生的火星以及大量的三氯化磷遇水,繼而引發(fā)后續(xù)的爆炸和燃燒。爆炸和燃燒產(chǎn)生大量的刺激性氣體,造成現(xiàn)場操作工在逃生過程中窒息。

江蘇聯(lián)化科技有限公司“11·27”較大爆燃事故

2007年11月27日,江蘇聯(lián)化科技有限公司發(fā)生爆燃事故,造成8人死亡、5人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失約400萬元。事故的直接原因是:染料中間體當(dāng)班操作工操作不當(dāng),本應(yīng)控制重氮化反應(yīng)溫度,但沒有將加熱蒸汽閥門關(guān)到位,致使反應(yīng)釜被繼續(xù)加熱,導(dǎo)致重氮化釜內(nèi)重氮鹽劇烈分解,發(fā)生化學(xué)爆炸。

濟(jì)南華陽應(yīng)用技術(shù)有限公司“11·14”較大有毒氣體泄漏事故

2004年11月14日,濟(jì)南華陽應(yīng)用技術(shù)有限公司發(fā)生有毒氣體泄漏事故,造成3人死亡、5人中毒,直接經(jīng)濟(jì)損失約200萬元。事故的直接原因是:3-巰基丙酸車間工人違反工藝操作規(guī)程,導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)壓力升高引起硫化氫大量泄漏。操作工在撤離過程中先后暈倒在車間內(nèi),隔壁車間的值班人員發(fā)現(xiàn)后在沒有采取任何防護(hù)措施的情況下進(jìn)入現(xiàn)場搶救,又造成了多人中毒。

有機化工

河北張家口中國化工集團(tuán)盛華化工公司“11·28”重大爆燃事故

2018年11月28日,位于河北張家口望山循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)的中國化工集團(tuán)河北盛華化工有限公司氯乙烯泄漏擴(kuò)散至廠外區(qū)域,遇火源發(fā)生爆燃,造成24人死亡、21人受傷。事故的直接原因是:盛華化工公司聚氯乙烯車間的1#氯乙烯氣柜長期未按規(guī)定檢修,事發(fā)前氯乙烯氣柜卡頓、傾斜,開始泄漏,壓縮機入口壓力降低,操作人員沒有及時發(fā)現(xiàn)氣柜卡頓,仍然按照常規(guī)操作方式調(diào)大壓縮機回流,進(jìn)入氣柜的氣量加大,加之調(diào)大過快,氯乙烯沖破環(huán)形水封泄漏,向廠區(qū)外擴(kuò)散,遇火源發(fā)生爆燃。

中國石油吉化雙苯廠“11·13”較大爆炸事故

2005年11月13日,中國石油吉化分公司雙苯廠發(fā)生爆炸事故,造成8人死亡、60人受傷,其中1人重傷,并引發(fā)了松花江重大水污染事件,直接經(jīng)濟(jì)損失為6908萬元。事故的直接原因是:苯胺二車間硝基苯精制崗位操作人員違反操作規(guī)程,在停止粗硝基苯進(jìn)料后,未關(guān)閉預(yù)熱器蒸汽閥門,導(dǎo)致預(yù)熱器內(nèi)物料氣化;謴(fù)硝基苯精制單元生產(chǎn)時,再次違反操作規(guī)程,先打開了預(yù)熱器蒸汽閥門加熱,后啟動粗硝基苯進(jìn)料泵進(jìn)料,引起進(jìn)入預(yù)熱器的物料突沸,產(chǎn)生劇烈振動,使預(yù)熱器及管線的法蘭失效,空氣吸入系統(tǒng),因摩擦靜電,導(dǎo)致精餾塔發(fā)生爆炸,并引發(fā)其它裝置、設(shè)施連續(xù)爆炸。

重慶市長壽縣長風(fēng)化工廠“11·7”二苯甲酮工段較大泄漏爆炸事故

2001年11月7日,重慶市長壽縣長風(fēng)化工廠發(fā)生爆炸燃燒事故,造成3人死亡、7人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失70余萬元。事故的直接原因是:在光氣化釜檢修后恢復(fù)生產(chǎn)時,操作人員未按工藝要求操作,在溫度偏低時加入過量光氣,導(dǎo)致光氣積聚過多。當(dāng)釜內(nèi)溫度升高后,光氣與苯發(fā)生劇烈反應(yīng),釜內(nèi)壓力升高,導(dǎo)致尾氣管破裂漏氣,達(dá)到爆炸極限的苯蒸汽被靜電引燃,發(fā)生爆炸。


無機化工

湖北鐘祥市金鷹能源科技公司“11·11”較大中毒事故

2017年11月11日,湖北鐘祥市金鷹能源科技有限公司發(fā)生中毒窒息事故,造成3人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失322.5萬元。事故的直接原因是:9月27日全面停產(chǎn)檢維修,生產(chǎn)線于9月28日置換合格后,精脫硫D塔因停車時間過長(43天),從活性炭填料中解析出的有毒有害氣體CO和H2S積聚在塔內(nèi),塔內(nèi)通風(fēng)置換時間太短,一名維修人員在對精脫硫塔進(jìn)行檢修作業(yè)過程中,在明知塔內(nèi)存在有毒有害氣體情況下,未按規(guī)定佩戴防護(hù)面具,擅自跑到精脫硫D塔上部裝填材料入口處觀望,在觀望過程中吸入塔內(nèi)有毒氣體,導(dǎo)致昏迷后墜入塔內(nèi)。事故發(fā)生后,主管安全副總、車間副主任在沒有佩戴防護(hù)用具的情況下盲目施救,導(dǎo)致事故后果擴(kuò)大。

湖北鐘祥市大生化工有限公司“11·13”較大窒息事故

2016年11月13日,湖北荊門鐘祥市大生化工有限公司發(fā)生窒息事故,造成3人死亡。事發(fā)時,3名維修人員在尾氣脫硫塔內(nèi)進(jìn)行漏點檢查、維修作業(yè),因只拆開了脫硫塔頂端1個人孔,導(dǎo)致塔內(nèi)通風(fēng)不良;加之在未辦理作業(yè)票、未進(jìn)行氧氣及有毒有害氣體分析、未佩戴防護(hù)設(shè)施的情況下進(jìn)入塔內(nèi)作業(yè),導(dǎo)致3人缺氧窒息死亡。

河北邯鄲龍港化工有限公司“11·28”較大液氨泄漏事故

2015年11月28日,河北省邯鄲市龍港化工有限公司發(fā)生液氨泄漏事故,造成3人死亡、4人受傷。事故的直接原因是:2號液氨儲罐備用液氨接口固定盲板所用不銹鋼六角螺栓不符合設(shè)計要求,且其中2條螺栓陳舊性斷裂造成事故發(fā)生。

寧夏中衛(wèi)興爾泰化工有限公司“11·20”較大中毒事故

2012年11月20日,寧夏中衛(wèi)市興爾泰化工公司發(fā)生一氧化碳中毒窒息事故,造成4人死亡、2人受傷。事發(fā)時,合成車間正在向精煉工段再生器加銅,吊車把銅瓦吊入再生器,負(fù)責(zé)摘吊鉤的操作工趴在再生器人孔摘吊鉤沒有摘掉,就跳入再生器中摘吊鉤,隨即發(fā)生一氧化碳中毒并暈倒。車間人員沒有佩戴任何防護(hù)用具進(jìn)入再生器盲目施救,導(dǎo)致多人中毒傷亡。

山東新泰聯(lián)合化工有限公司“11·19”重大爆燃事故

2011年11月19日,山東新泰聯(lián)合化工有限公司發(fā)生爆燃事故,造成15人死亡、4人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失1890萬元。事故的直接原因是:在道生油冷凝器維修過程中,因未采取可靠的防止試壓水進(jìn)入熱氣冷卻器道生油內(nèi)的安全措施,造成四樓平臺道生油冷凝器殼程內(nèi)的水灌入三樓平臺熱氣冷卻器殼程內(nèi),水與高溫道生油混合并迅速汽化,水蒸汽夾帶道生油從道生油冷凝器的進(jìn)氣口和出液口法蘭處噴出,與空氣形成爆炸性混合物,遇點火源發(fā)生爆燃。

化肥

河北金萬泰化肥有限責(zé)任公司“11·7”較大燃爆事故

2018年11月7日,河北金萬泰化肥有限責(zé)任公司在進(jìn)行2#尾氣燃燒爐烘爐作業(yè)過程中發(fā)生燃爆事故,造成6人死亡、7人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失約947.14萬元。事故的直接原因是:煤氣經(jīng)由內(nèi)漏的閥門竄入尾氣燃燒爐,從燃燒爐點火口漏出的煤氣被點燃并持續(xù)燃燒,之后空氣鼓入爐內(nèi)與煤氣混合,火焰回燃導(dǎo)致混合氣體爆燃。

農(nóng)藥

黑龍江勝農(nóng)科技開發(fā)有限公司“11·27”較大中毒事故

2015年11月27日,黑龍江勝農(nóng)科技開發(fā)有限公司租用鶴崗市旭祥禾友化工有限公司的禾草靈車間設(shè)備進(jìn)行乙嘧酚工業(yè)化試驗時發(fā)生中毒事故,造成勝農(nóng)科技開發(fā)有限公司3名員工死亡。事故的直接原因是:新產(chǎn)品乙嘧酚試驗過程中,尾氣負(fù)壓吸收和三級堿吸收系統(tǒng)的引風(fēng)機吸風(fēng)口與尾氣的連接管道因氣溫低造成凍堵,使尾氣堿液吸收塔失去吸收功能,尾氣中的甲硫醇不能及時吸收而外泄,引發(fā)在場的3名操作工人中毒死亡。

醫(yī)藥

浙江昌明藥業(yè)有限公司“11·20”污水調(diào)節(jié)池較大燃爆事故

2021年11月20日,位于天臺縣工業(yè)園區(qū)的浙江昌明藥業(yè)有限公司發(fā)生一起爆燃事故,造成3人死亡、4人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失約650萬元。事故的直接原因是:在開展環(huán)保設(shè)施改造時,施工人員在污水調(diào)節(jié)池上方的混凝土框架平臺進(jìn)行電焊作業(yè)時濺落的火花引燃下方觀察井口外逸的易燃?xì)怏w,因調(diào)節(jié)池內(nèi)部有達(dá)到爆炸極限的可燃?xì)怏w氣氛,外部燃燒的能量通過拆除的廢氣排放管道口進(jìn)入調(diào)節(jié)池,繼而引起調(diào)節(jié)池爆炸。

江西吉安海洲醫(yī)藥化工有限公司“11·17”較大爆炸事故

2020年11月17日,位于江西省吉安市井岡山經(jīng)開區(qū)富灘產(chǎn)業(yè)園的海洲醫(yī)藥化工有限公司發(fā)生爆炸事故,造成3人死亡、5人受傷。事故的直接原因是:303釜處理的對甲苯磺酰脲廢液中含有溶劑氯化苯,操作工使用真空泵轉(zhuǎn)料至302釜時,因302釜剛蒸餾完前一批次物料尚未冷卻降溫,廢液中的氯化苯受熱形成爆炸性氣體,轉(zhuǎn)料過程中產(chǎn)生靜電引起爆炸。

(二)國外事故

印度Jamnagar煉油廠火災(zāi)事故

2016年11月24日,印度西部古吉拉特邦Reliance工業(yè)公司Jamnagar煉油廠發(fā)生火災(zāi),造成2人死亡、6人受傷。起火的具體位置是該廠生產(chǎn)汽油的沸騰床催化裂化裝置(FCCU),當(dāng)時該裝置正處于停產(chǎn)檢修期。事故原因是:在維修停工期間,工人們打磨一根管道,打磨產(chǎn)生的火花點燃了殘留在管道內(nèi)的油氣混合氣體。

美國路易斯安那州?松梨跓捰蛷S泄漏火災(zāi)事故

2016年11月22日,位于美國路易斯安那州巴吞魯日(Baton Rouge)的?松梨谑凸緹捰蛷S硫酸烷基化裝置發(fā)生異丁烷泄漏火災(zāi)事故,造成4人重傷、2人輕傷。事故原因是:操作人員從一個旋塞閥上拆除出現(xiàn)故障的齒輪箱時卸掉了閥門承壓部件(稱作“頂蓋”)上的關(guān)鍵螺栓,當(dāng)他試圖使用管鉗擰開旋塞閥時,閥門突然脫離,導(dǎo)致異丁烷泄漏,形成可燃?xì)庠。異丁烷泄漏后不?0秒,可燃?xì)庠朴龅近c火源引發(fā)火災(zāi),導(dǎo)致沒能及時撤離的4名工作人員嚴(yán)重?zé)齻?/span>

美國休斯敦杜邦公司化工廠泄漏事故

2014年11月15日,美國休斯敦La Porte地區(qū)的杜邦公司化工廠發(fā)生化學(xué)品泄漏事故,5名工人直接暴露于有害氣體甲硫醇中,造成其中4人死亡、1人被送往醫(yī)院救治。事故原因是:廠區(qū)一個儲存甲硫醇的存儲罐閥門失效且缺乏足夠的安全保障措施,大量甲硫醇從排放系統(tǒng)進(jìn)入下水道,造成廠房內(nèi)空氣中劇毒甲硫醇濃度劇升,超過幾百ppm,導(dǎo)致現(xiàn)場4人很快昏迷致死。

墨西哥液化石油氣供應(yīng)站“11·19”爆炸事故

1984年11月19日,位于墨西哥城近郊的國家石油公司所屬的液化氣供應(yīng)中心站液化石油氣儲罐發(fā)生爆炸,事故造成542人死亡,7000多人受傷,35萬人無家可歸。事發(fā)當(dāng)天,先是鄰近的烏尼瓦斯氣公司在向一液化石油氣槽車充裝過程中發(fā)生爆炸,緊接著由于煤氣配管發(fā)生泄漏,爆炸引起的大火引燃了墨西哥石油公司供應(yīng)中心站的54個液化石油氣儲罐,發(fā)生一連串爆炸,大火持續(xù)七個多小時才被撲滅,附近受損民房達(dá)1400余座。